节能创新——优化运行挖潜创效
时间:2009-07-12 13:06 来源: 作者:
当前,在国家宏观调控政策影响下,小型抽凝式汽轮机组由于供电煤耗较高,出现了发电越多越赔钱的状态。许多热电企业迫于无奈,有些将企业汽量较大的抽凝机拆除,重新购置背压式汽轮机,有些达不到一定汽量的只能将机组闲置,用减温减压来供汽。不管如何,前一种投入较大,汽量达到一定程度的话是一种比较好的办法,但汽量不稳定的话,就会造成机组运行的不稳定,以及背压机的电功率都不能满足厂用电状态,特别是现上网电价为0.5462元/度,但购网电价为0.8元/度,后一种减温减压就更加不经济。
加怡热电考虑到现在的企业目前的运行状态,昼夜的汽量波动超过50%,以及热用户的周期性投料时所用汽差异时常超过40%以上的波动,虽进行优化运行(二炉配一抽一背运行),但不足以平衡大范围的波动,当外供汽量高于70t/h以上时,就要开启另外一台备用炉和减温减压补充运行。当汽量在低负荷周期波动时,特别在一季度期间,热负荷波动在10-30t/h左右时,抽凝与背压机组启用方式就非常困难,启用背压机组的话负荷过低,启用一台抽凝机组的话,到高负荷时一炉一机又无法保证运行。基于上述运行方式,结合多方面的考证,公司为进一步优化现有的设备,对抽凝机进行双功能改造,把抽凝机技改为双功能即抽凝和准背压切换方式运行。
双功能汽轮机改造方法如下:
1、本体:对汽轮机的低压调节进汽阀或低压旋转隔板进行最小开度复核,确定当低压调节配汽机构处在最小开度时,进入低压缸的流量确切最小流量(亦称冷却流量)。针对C6-3.43/0.981型机组确保冷却流量为2-3t/h,另对机组调节系统在原有基础上增设油动机手动装置。
2、热力系统:
(1)对凝汽器内部增设除盐水喷淋装置,C6-3.43/0.981为0.4Mpa,9-15t/h的除盐水喷淋水量。
(2)根据汽机的汽封管路进行适当增设轴向推力平衡和运行工况系统监测。
改造后C6-3.43/0.981机组变更为BC6-3.43/0.981,其背压运行的工况基本数据如下:
数据序号 项目 按背压工况运行
1 进汽压力/进汽温度 3.43Mpa/435℃
2 进汽量 53t/h
3 Ⅰ级抽汽量 43t/h
4 Ⅰ级抽汽压力 0.98Mpa
5 低压缸流量 4t/h
6 排汽压力 0.007Mpa(绝)
7 电功率 3500kw
8 供电煤耗 320g/kw.h
抽凝式机组经改造后,其主要运行工况有以下几点:
1、当按抽凝工况运行时,原运行规程不变
2、当按背压工况运行时,对原运行规程进行下列内容修订:
(1)喷淋装置投入运行
(2)工业抽汽管道变为排汽管道
(3)低压缸进汽量为最小流量
(4)系统监测装置投入运行
3、抽凝工况和背压工况可以互相切换,具体按修订后的运行规程。
技改运行后经济效益比较如下:
1、前提条件:
(1)标煤价格:1000元/t
(2)供电上网价格:0.5元/kw.h
(3)供汽量:30t/h
(4)供汽压力:0.98Mpa
2、C6-3.43/0.981机组抽凝工况经济性
(1)供电煤耗:500g/kw.h
(2) 供电煤耗成本:0.5元/kw.h
(3)每供电一度亏损:0.05元/kw.h(考虑其他方面的成本)
3、改造后BC6-3.43/0.981机组背压工况经济性(仅按煤耗成本计算)
(1)供电煤耗:320g/kw.h
(2)供电煤耗成本:0.32元/kw.h
(3)其他方面成本:0.05元/kw.h
(4)每供电一度盈余:0.08元/kw.h
4、经济比较
C6-3.43/0.981机组在改造后,按供电量3500kw计算,每小时可减亏增收:3500×(0.08+0.05)=455元
按年运行时效为6000小时计算,则每年可减亏增收:273万元,扣除一次性技改投入费用20万元,年可减亏增收253万元。
此方式即符合节能减排的基本国策之要求,同时以最小的投入产生最大的收益,不失为目前热电企业的一个重要节能举措。(湖州加怡新市热电有限公司 蔡明灯)
加怡热电考虑到现在的企业目前的运行状态,昼夜的汽量波动超过50%,以及热用户的周期性投料时所用汽差异时常超过40%以上的波动,虽进行优化运行(二炉配一抽一背运行),但不足以平衡大范围的波动,当外供汽量高于70t/h以上时,就要开启另外一台备用炉和减温减压补充运行。当汽量在低负荷周期波动时,特别在一季度期间,热负荷波动在10-30t/h左右时,抽凝与背压机组启用方式就非常困难,启用背压机组的话负荷过低,启用一台抽凝机组的话,到高负荷时一炉一机又无法保证运行。基于上述运行方式,结合多方面的考证,公司为进一步优化现有的设备,对抽凝机进行双功能改造,把抽凝机技改为双功能即抽凝和准背压切换方式运行。
双功能汽轮机改造方法如下:
1、本体:对汽轮机的低压调节进汽阀或低压旋转隔板进行最小开度复核,确定当低压调节配汽机构处在最小开度时,进入低压缸的流量确切最小流量(亦称冷却流量)。针对C6-3.43/0.981型机组确保冷却流量为2-3t/h,另对机组调节系统在原有基础上增设油动机手动装置。
2、热力系统:
(1)对凝汽器内部增设除盐水喷淋装置,C6-3.43/0.981为0.4Mpa,9-15t/h的除盐水喷淋水量。
(2)根据汽机的汽封管路进行适当增设轴向推力平衡和运行工况系统监测。
改造后C6-3.43/0.981机组变更为BC6-3.43/0.981,其背压运行的工况基本数据如下:
数据序号 项目 按背压工况运行
1 进汽压力/进汽温度 3.43Mpa/435℃
2 进汽量 53t/h
3 Ⅰ级抽汽量 43t/h
4 Ⅰ级抽汽压力 0.98Mpa
5 低压缸流量 4t/h
6 排汽压力 0.007Mpa(绝)
7 电功率 3500kw
8 供电煤耗 320g/kw.h
抽凝式机组经改造后,其主要运行工况有以下几点:
1、当按抽凝工况运行时,原运行规程不变
2、当按背压工况运行时,对原运行规程进行下列内容修订:
(1)喷淋装置投入运行
(2)工业抽汽管道变为排汽管道
(3)低压缸进汽量为最小流量
(4)系统监测装置投入运行
3、抽凝工况和背压工况可以互相切换,具体按修订后的运行规程。
技改运行后经济效益比较如下:
1、前提条件:
(1)标煤价格:1000元/t
(2)供电上网价格:0.5元/kw.h
(3)供汽量:30t/h
(4)供汽压力:0.98Mpa
2、C6-3.43/0.981机组抽凝工况经济性
(1)供电煤耗:500g/kw.h
(2) 供电煤耗成本:0.5元/kw.h
(3)每供电一度亏损:0.05元/kw.h(考虑其他方面的成本)
3、改造后BC6-3.43/0.981机组背压工况经济性(仅按煤耗成本计算)
(1)供电煤耗:320g/kw.h
(2)供电煤耗成本:0.32元/kw.h
(3)其他方面成本:0.05元/kw.h
(4)每供电一度盈余:0.08元/kw.h
4、经济比较
C6-3.43/0.981机组在改造后,按供电量3500kw计算,每小时可减亏增收:3500×(0.08+0.05)=455元
按年运行时效为6000小时计算,则每年可减亏增收:273万元,扣除一次性技改投入费用20万元,年可减亏增收253万元。
此方式即符合节能减排的基本国策之要求,同时以最小的投入产生最大的收益,不失为目前热电企业的一个重要节能举措。(湖州加怡新市热电有限公司 蔡明灯)