节能技改,迎接低碳
——加怡电厂技改轶事
随着热电联产企业“以热定电”方针的不断强化,煤炭价格的持续高位运行,汽轮机全背压运行方式已成为热电企业的一种趋势。
我公司三台汽轮发电机组中,先后进行了改造,1#抽凝式汽轮机已改成双功能(抽凝和背压)机组;2#抽凝式汽轮机改成全背压机组(目前正在安装调试);3#机原为背压机,特别是在煤价上涨后,一直为公司主力机组。
在2008年拆除了3#机组排汽管道流量孔板,以减少节流引起的损耗,别看一块小小的孔板,但全年累计增发的电量来说,也是一笔不小的数目;由于运行方式的改变,原来的抽凝改成现在的全背压方式,全厂提供冷却水的循泵出现了“大马拉小车”的现象,经过改造把一台350S-16型循泵改为250S-24型循泵,相应的电机由原来的75KW改成55KW,并采用变频控制(注:变频器及电动机为本厂闲置设备),既节约了厂用电,又节约了水资源。
随着节能降耗继续深入,今年又对轴封加热器系统进行了改造:回收抽汽器喷嘴冒汽和疏水回收。
本公司3#机为杭汽产B3-35/10型机组,前后汽封漏汽分别引入汽封加热器,由汽封抽汽器抽走不凝结气体,蒸汽变成凝结水后,由汽封冷却器U型管排出。此汽封抽汽器蒸汽耗量60Kg/h,抽汽量200 Kg/h,工作压力0.5-0.7Mpa。由于抽汽器喷嘴耗汽未进行回收,和抽出不凝结气体中有水蒸气,故冒汽量比较大。
为技改顺利进行和防止技改不成功带来不必要的损失,公司技改分四步进行:
1、将高、低压汽封漏汽接入高压轴封加热器;
2、将高压轴封加热器喷嘴耗汽和不凝结气体导入低加轴封加热器,这样可省一个抽汽器喷嘴耗汽,并利用了高压抽汽器的喷嘴耗汽和不凝结气体的热量;
3、将二个轴封加热器疏水导入疏水箱;
4、选用KQDP25-2S×6型水泵,把疏水送至除氧器疏水母管,送入除氧器。
经过多次试验和改造,已成功投入运行。技改后,现场实测高压轴封加热器回收热水555kg/小时,温度85℃,低压轴封加热器回收热水246kg/小时。此系统从目前运行来看,运行安全、可靠,且对汽封无影响,操作简单(水泵因长期运行,无复杂操作,只需操作出水阀来控制水箱水位),投资省(未添加任何加热器,疏水箱为闲置物品,新添水泵2500元,ф25管道50米和几个低压阀门,属于低费投资),收益高(每年可节约标煤247吨,按目前市场煤价计算,全年可收益24.7万元。
低碳经济已走进我们的生活,作为一个能耗企业,节能降耗更是企业永恒的主题。公司一直遵循节能降耗无极限理念;领导一直重视、支持各个岗位节能降耗技改工作,坚持把节能工作当作企业谋生存、求发展的长远战略目标。通过技改,提高了企业的经济效益,同时也为建设节约型社会贡献自己的一份微薄之力。(加怡电厂 黄其昌)