随着节能减排力度的不断加大和煤价的上涨,公司B3-35/10机组已不能满足当前供热和经济运行工况,公司决定将2#汽轮机由抽凝式改为背压式,供汽量由原来30T/H改为70T/H(最大值)。为改造可靠性,公司去山东沂源县华阳能源设备有限公司(改造厂家)和江苏淮安盐化有限公司(改造用户)进行实地考察。
2#机组于2010年5月18日拆往山东改造,于6月底开始安装,于9月15日开始调试,现已正常运行。
一、 改造方案:
1、通流部分:保留高压调节级及后面二个压力级,改造喷嘴组,使其最大进汽量到77T/H。
2、在调节级后开DN150非调整抽汽口,并加装抽汽止回阀和隔离阀(为高压用户设计,实际使用时从安全角度考虑,需加装快速关闭阀,防止汽流倒回引起飞车)。
3、拆掉低压调节级及5个压力级,并加装配重块来降低临界转速(实际运行中在1200~1400r/min之间)。
4、拆除低压蒸汽室,在此安装厚堵板来承受排汽压力,在堵板与主轴之间放置后汽封来减少漏汽;在第三极隔板处安装一堵板,并在二堵板之间开DN100口子,用于排出漏汽至汽封加热器。
5、把原主抽、辅抽拆除,改用一台20m2 汽封加热器(二级),疏水排入与3#机共用疏水箱,回收利用;原热井补水管道接至汽封加热器冷却水,并由原冷却水管道排至除氧器。
6、拆除原后汽封,并安装轴流风扇,把后汽缸传热及时排出。
7、拆除低压油动机和低压调节汽阀与阀杆并封死。
8、调节系统:拆除DN油压管,并封住DN放大器油源,抽汽调至最大位置后拆除抽汽调整电源,更换波纹管(一次油压感应元件)。
9、原抽凝机组管道已适当改造,凝汽器、凝泵、循环水管道已拆除,并在排汽管道上加装向空排汽伐。
二、经济核算:
机组改造前后的参数如下:
额定负荷(KW) 额定进汽量(T/H) 排汽压力
(Mpa) 最小凝结水量(T/H) 最大供汽量(T/H)
改造前 6000 53 0.98 12 30
改造后 4200 71.4 0.98 0 70
1、由于改造前在抽凝工况运行时,最小凝结水量有12T/H,如果按每年300天运行计算,光是凝汽损失标准煤就达7000吨,改造后就可全部节约。
2、节省大功率循环水泵的电量和水资源费。全背压运行后,已停用二台S350-16循泵(配用75KW电机,额定流量1260吨/小时),启用S250-24循泵一台(配用37KW加变频装置,额定流量485吨/小时)。同时由于循环水泵出水压力提高,已停用了工业水泵,也可满足各岗位冷却水压的要求。
三、意义:
(1)改造后公司供热机组可以全背压运行,提高供热经济性和可靠性。
(2)减少抽凝机组大量的凝汽损失和厂用电及水资源费,使公司盈利增加。
(3)符合国家十一五规划以热定电的政策。
节能是国家发展经济的一项长远战略方针,节能降耗任重道远,公司一如既往地做好节能降耗工作,根据公司各阶段的实际情况,有目的有计划地进行逐步技改,为公司的可持续发展打下扎实的基础。(加怡热电 黄其昌)